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俄羅斯研制出可將輸油管道使用壽命提高兩倍的新型鋼_滄州五森管道有限公司
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俄羅斯研制出可將輸油管道使用壽命提高兩倍的新型鋼

 

應世界上最大的冶金鋼鐵公司之一PAO Severstal的要求,NUST MISIS科學家針對俄羅斯油田當下的石油開采技術研發了一種名為SeverCorr的新型合金,該合金的石油管道可降低石油生產的環境風險并提高生產效率。
 
謝韋爾鋼鐵(Severstal)公司研發新型鋼材的迫切取決于俄羅斯油田石油開采技術的特點。因為現有的油田管道長期處于與高腐蝕性石油水乳混合物和高濃度鹽溶液接觸的狀態。惡劣的使用條件使管道的壽命僅為兩年,這會導致油田出現無法預測的事故,例如開采過程中大面積的污染造成生態風險。
 
莫斯科國立科技大學的科學家們,提出了一種用于生產軋制鋼材的新技術,以改進輸油管道的耐腐蝕性,進而提高其使用壽命。新型合金鋼“SeverCorr”將大大降低石油開采中的生態風險和使用費用,包括在難以通行的西西伯利亞油田的使用。在那里由于運輸條件惡劣,使管道的維修及更換工作變得復雜化,而烴料的成分則是導致管道高腐蝕損耗的原因。
 
“用于生產直縫油田管道的軋鋼工藝使其具有了更高的耐腐蝕性和耐寒性。這種工藝的關鍵在于,我們需要研制出合金煉制的新流程(在配料使用添加劑以優化基本材料的性能),新的工藝流程可以保障生產卷軋鋼和鋼板過程中所需的相位結構組成,”莫斯科國立科技大學的研究人員Alexander Komissarov解釋道。
 
為使鋼材等合金產品達到所需的機械性能,國立科技大學的研究人員已經計算出了熔體與鉻、銅和鎳等微量元素摻雜熔煉的條件。實驗結果表明,將這些微量的金屬元素加入到液態鋼水中,可以用來調節鋼材中腐蝕性非金屬夾雜物的成份,從而減少其對鋼材性能的負面影響。
 
據開發人員介紹,這項技術將大大降低石油開采中的運營成本和所造成生態環境風險。除此之外,通過焊接的方法來生產管道,也可大幅降低開采成本并提高采油效率。
 
根據Komissarov的說法,該技術在全球來看都是具有一定商業競爭力的。研究人員打算在今年為此申請一項國際專利。并且未來,他們計劃通過新的制鋼工藝,爭取把管道的使用壽命期限提高至兩倍以上。
 
作為該項目的一部分,科研人員已經研發出了好幾種切實可行的鋼材,且在企業中都經過了一系列的熔煉和冶煉實驗,新型合金 “Severkor” 的樣品已經成功通過腐蝕試驗。同時,在西西伯利亞油田也準備對新型鋼油管進行全面的測試試驗。
 
謝韋爾鋼鐵(Severstal)公司技術開發與質量部門的高級經理Evgeny Fedotov表示,對鋼材純凈度、整體結構均質性的高標準以及獨特的合金煉制方案都要求我們必須解決復雜的,同時又存在一些矛盾的工藝技術上的問題,但莫斯科國立科技大學的這一新技術令我們耳目一新,且實驗室試驗結果表明該技術已經獲得了成功。
 
實驗室測試結果表明,困擾著我們多年的這一工藝問題已經得到了完美的解決。他們拿SeverCorr管道產品與世界各地的輸油管道進行了對比,發現利用新技術生產出來的鋼管確實具備更優異的耐腐蝕性,因此其應用前景定是一片光明。
 
謝韋爾鋼鐵公司(Severstal)原名為切烈波維茨鋼鐵股份有限公司,位于沃洛格州伏爾加河上游、雷客斯克水庫北部,是俄羅斯大型鋼鐵公司之一。
 
謝韋爾鋼鐵公司是世界領先的集鋼鐵、采礦為一體的公司,公司有2個分公司:俄羅斯的謝韋爾鋼鐵公司和北方鋼鐵資源公司,資產分布在俄羅斯、烏克蘭、拉脫維亞、波蘭、意大利、利比里亞。
 
謝韋爾鋼鐵公司是俄羅斯少有的遠離鐵礦山1500km、煤產地1900km的鋼鐵廠,但該公司接近鋼鐵消費區(距列寧格勒650km、距莫斯科400km、距高爾基市不遠),處于北方鐵路同伏爾加河水運交匯處,并可通向波羅的海、白海。
 
切烈波維茨鋼鐵公司的1號高爐(1033立方米)于1955年8月投產。第一座平爐于1958年建成。接著,在1959~1960年投產了初軋機、700/500mm方坯初軋機及2800/1700mm半連續寬帶鋼軋機。1963年建成了擁有煉鐵、煉鋼、軋鋼、焦化車間及選礦廠、燒結廠、熱電站的大型鋼鐵聯合企業。在投產初斯的1956年,該廠生產的每噸生鐵成本為61.3盧布(折合為新盧布),較同期其它鋼鐵廠的每噸生鐵的成本(30~35盧布)要高1倍左右。
 
為了降低生鐵成本和扭轉企業的虧損局面,從1959年起到60年代中期,該廠采取了以下一系列技術經濟措施,采用新設備和新工藝,抓緊對舊設備進行改造,同時對操作的改進、工藝和設備的革新也十分重視;為了減少礦石的消耗,降低鋼及鋼材的成本,利用大量廢鋼作為煉鋼原料;為了降低焦比和強化冶煉過程,在高爐及平爐冶煉中廣泛使用天然氣。后來,又在高爐噴吹天然氣的同時配合采用富氧鼓風,對降低焦比、提高高爐利用系數起到了顯著的作用。
 
60年代后期又改建成了1座雙床平爐。1971~1975年的“九五”計劃期間,新建成了2臺立式連續鑄鋼設備(能力為640萬噸/年),繼續擴大天然氣在煉鐵、煉鋼生產上的應用等。到70年代初,該廠在蘇聯大型鋼聯合企業中,煉鐵的技術經濟指標處于領先的地位。1975年,切烈波維茨鋼鐵公司的生鐵和平爐鋼(碳素鋼)的生產成本同馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司大體相當。
 
從1974年起,切烈波維茨鋼鐵公司著手進行兩期擴建工程,計劃最終生產能力要增加1倍。1976年,該公司有兩套氧氣設備投產,小時能力各為3.5立方米。1977年動工興建容積為5580立方米的5號高爐(生鐵年產能力為450萬噸),于1980年投產。此外,還新建年產能力為500萬噸鋼的大型氧氣轉爐車間,安裝350噸的轉爐并配備有連鑄機。1976~1980年的“十五”計劃期間,該公司新增生產能力為年產生鐵420萬噸,鋼350萬噸和鋼材310萬噸。80年代以后,通過擴建,達到年產生鐵900萬噸,鋼1200萬噸和鋼材1000萬噸。
 
2015年,謝韋爾鋼鐵公司的粗鋼產量1145萬噸,以板材生產為主,在其生產軋材中熱軋占45%,冷軋占25%,鍍鋅占10%。2015年,營業收入63億9600萬美元,稅息折舊及攤銷前利潤20億9600萬美元。
 
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